Troubleshooting
Folgende Tipps helfen bei der Fehlersuche wenn der Roboter nicht funktioniert:
Schalter vollständig ins Gehäuse schieben
Um einen guten Kontakt zwischen Käbelchen und Batterie herzustellen, ist es unbedingt notwendig den An- und Ausschalter vollständig ins Gehäuse hinein zu drücken bis es nicht mehr weiter möglich ist. Es genügen schon 1 bis 2 Millimeter zu weit heraus stehend und der notwendige Kontakt ist nicht hergestellt.
Käbelchen korrekt platzieren
Zugegeben, es ist ein wenig Geduld angesagt, aber die millimeter genaue Platzierung der Käbelchen laut Bauanleitung ist extrem wichtig. Es sollen wirklich nur die 3 mm langen Metallenden innen zu sehen sein. Ist es zu weit drinnen, sind auch Plastikanteile des Käbelchens zu sehen und es wird sogar das Abreißen des Käbelchens dadurch verursacht bi der Betätigung des Schalters.
Schraube befestigen
Es kann sein, das die kleine Schraube, die den Schalter in Position hält, etwas locker sitzt. Dadurch ist es möglich, das so die Käbelchen nicht die Batterie berühren. Bitte mit einem kleinen Schraubendreher im Uhrzeigersinn hinein drehen bis zu dem Punkt, wo die Schraube direkt am Gehäuse anliegt und ein Widerstand zu spüren ist, jedoch nicht weiter um das Schraubenloch nicht durch zu viel Krafteinwirkung zu vergrößern.
Metallenes Ende der Motor-Käbelchen gerissen
Beim Hineinfädeln der Käbelchen kann passieren, das sie zu weit innen herausragen und beim anschließendem Betätigen werden die Käbelchen gequetscht oder reissen gar ab an der Stelle mit dem Metallende. Daher bitte vorsichtig mit den Käbelchen umgehen! Das Metallene Ende ist jedenfalls notwendig um den Strom der Batterie an den Motor zu leiten. Folgendes ist möglich: Man kann mit einem Feuerzeug (mit Hilfe eines Erwachsenen) etwa 3 Millimeter von der Kunststoff-Kabelisolierung vorsichtig abbrennen, bis wieder der metallene Innenteil des Käbelchens sichtbar ist.
Käbelchen sind verrutscht
Der Roboter hat kurz funktioniert und plötzlich nicht mehr? Es ist möglich, das die Käbelchen zuerst korrekt platziert wurden und dann jedoch wieder verrutscht sind. Die Lage der Käbelchen laut Bauanleitung soll millimetergenau erfolgen. Bittel aut Bauanleitung platzieren und anschließend durch Kleben befestigen.
Motor prüfen
Jeder einzelne Motor wird vor dem Verkauf auf Funktionalität geprüft. Jedoch kann es vorkommen, das einmal ein Motor kaputt geworden ist, sei es durch den Transportweg oder Reißen der Käbelchen beim Zusammenbau. Mit einer Knopfbatterie (aus dem Gehäuse herausnehmen oder man hat eine eigene Batterie zusätzlich parat) ist es möglich, die Funktionalität des Motors zu prüfen. Dafür klemmt man mit den Fingern die Käbelchen an die Plus und Minus Kontakte der Batterie und testet, ob eine Vibration zu spüren ist.
Batterie leer
Wenn der Roboter funktioniert, aber kontinuirlich langsamer wird beim Fahren und schließlich früher oder später stehen bleibt, ist die Batterie leer geworden. Schraube mittels Schraubendreher lösen, Batterie-Schalter herausnehmen und Batterie gegen eine neue Batterie austauschen.
Sollten obenstehende Tipps nicht helfen, schreiben Sie uns bitte, wir versuchen Ihnen weiterzuhelfen!